某鋼廠的冷床輸入輥道兼有運(yùn)輸、對齊的功能,輥道全程86.4m,安裝有51只棍子(1個(gè)自由輥)。該輥道隨著產(chǎn)量的不斷提升,冷床輸入輥道軸承損壞日趨頻繁,在輥道軸承采用集中干油潤滑方式的情況下,由于軋件溫度較高,平均在650℃以上,且靠近被動側(cè)軸承運(yùn)行,熱輻射嚴(yán)重,此時(shí)軸承座及管路內(nèi)的干油會發(fā)生融化流失、干結(jié)和碳化現(xiàn)象,導(dǎo)致潤滑脂不能到達(dá)潤滑點(diǎn),引起軸承抱死、軸頸磨損等情況的發(fā)生。為了改善這種狀況,決定引入油氣潤滑系統(tǒng)來取代原有的集中干油潤滑方式。
綜合了油氣潤滑系統(tǒng)的特點(diǎn)和經(jīng)過仔細(xì)論證,決定實(shí)施該項(xiàng)目的技術(shù)改造,改造范圍為冷床輸入輥道被動側(cè)50個(gè)軸承,全長84m,距油站安裝高度5m。該處軸承屬于油氣潤滑中的低速運(yùn)轉(zhuǎn)軸承,每個(gè)軸承耗油量采用公式Q=D1x3x0.2/25(D1為軸承滾動體處直徑)計(jì)算,估算出每個(gè)軸承每小時(shí)耗油量約3Ml/h。油氣潤滑系統(tǒng)的氣源使用廠區(qū)內(nèi)的中央氣源,氣壓范圍0.4~0.64MPa,耗量以每個(gè)軸承1.5N3/h計(jì)算,總計(jì)為75Nm3/h。根據(jù)現(xiàn)場特點(diǎn)將潤滑點(diǎn)歸為3個(gè)子站,采用遞進(jìn)式潤滑方式,從時(shí)間和信號反饋兩方面來控制噴油時(shí)間和噴油量,單個(gè)子站的供油量可根據(jù)工藝需要再操作界面上自行調(diào)整。
2012年3月,該廠利用檢修時(shí)間對冷床輸入輥道油氣潤滑系統(tǒng)進(jìn)行安裝,在完成管路布置并通過壓縮氣對管路吹掃后投入使用。該系統(tǒng)投入運(yùn)行1個(gè)月以來未出現(xiàn)軸承損壞的情況。油氣潤滑技術(shù)在該鋼廠冷床輸入輥道應(yīng)用以來,軸承使用壽命大大延長,輥道修復(fù)費(fèi)用大幅減少,輥道定位故障基本消失,極大地降低了設(shè)備運(yùn)行于維修費(fèi)用,為該鋼廠帶來了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。