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【原創(chuàng)內(nèi)容】
加篩分后回料粒度已在 5 mm 以下, 使得總的供給細(xì)碎錘式破碎機(jī)的物料更顯得過細(xì),勢(shì)必對(duì)要求有一定粗顆粒進(jìn)料的細(xì)碎錘式破碎機(jī)的運(yùn)行造成影響。 各工序設(shè)備有適合的進(jìn)出料要求,不能盲目地追求單臺(tái)設(shè)備的破碎比。4.3細(xì)破(細(xì)碎錘式破碎機(jī))???????mrcat競(jìng) T18944289345動(dòng)載荷大,使蝸桿振動(dòng)過大,蝸輪副磨損加大,壽降低。經(jīng)分析,鏈傳動(dòng)存在許多弊端,不適合于圓盤馭動(dòng)裝置,故急待對(duì)鏈傳動(dòng)進(jìn)行改進(jìn)。2改進(jìn)方案.因傳動(dòng)比為1:1,可wq取消鏈傳動(dòng),改用彈柱銷聯(lián)軸器聯(lián)結(jié)減速器與蝸桿?,F(xiàn)有傳動(dòng)方案評(píng)述振動(dòng)給料機(jī)現(xiàn)有減速機(jī)的輸出鏈輪與蝸桿軸的鏈輪直徑和齒數(shù)相同,故鏈傳動(dòng)比為1:1,鏈傳動(dòng)在實(shí)際工作中產(chǎn)生動(dòng)載荷。產(chǎn)生動(dòng)載荷的原因,主要是因?yàn)殒湕l運(yùn)動(dòng)時(shí)的不均勻。缺點(diǎn)是NZD250減速機(jī)正好在圓盤的下面,只有l(wèi)m的空間,給維護(hù)、檢修帶來一些不便。3改進(jìn)方案的設(shè)計(jì)計(jì)算3.1聯(lián)軸備類型的選擇選擇HL型彈聯(lián)軸器。(1)因?yàn)槲腋墼S多設(shè)備采用同類型的聯(lián)軸器,這樣選取便于通用。?(2)因?yàn)檫@種聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,制造容易,更換方便把原料水分的影響降到了{(lán)zd1}。為滿足細(xì)碎錘式破碎機(jī)對(duì)進(jìn)料的要求,調(diào)整環(huán)錘式破碎機(jī)的篦板, 由原 40 mm 的圓孔狀改為 60 mm 的方孔形篦板。 加進(jìn)入細(xì)破物料中大顆粒 (30 mm ~50 mm)所占比例,改善細(xì)破出料效率和粒度級(jí)配。 而且進(jìn)一步提了粗破產(chǎn)量,還有利于后續(xù)細(xì)破、篩分的正常運(yùn)行。柱銷耐磨較好。3.2甚本參數(shù)的計(jì)算圖(1)傳動(dòng)軸扭矩(NZD25O伸出軸扭矩)TN=90kw? n=148or/min ?i=3.158T=9550? ??N/(n/i)=1834(N.m)Tt=KT=2.3X1834一4218.2(N·m)式中K—工況系數(shù),取2.3(2)聯(lián)軸器型號(hào)的確定減速機(jī)伸出軸徑為100mm,蝸桿軸徑為100mm由手冊(cè)查得,選HL7型,Tn=6300N。m>Tc=4218·ZN·m,許用轉(zhuǎn)速〔n」~2240r/min>n=1480/3.158二468.65r/min,故滿足要求。現(xiàn)有傳動(dòng)方案評(píng)述振動(dòng)給料機(jī)現(xiàn)有減速機(jī)的輸出鏈輪與蝸桿軸的鏈輪直徑和齒數(shù)相同,故鏈傳動(dòng)比為1:1,鏈傳動(dòng)在實(shí)際工作中產(chǎn)生動(dòng)載荷。產(chǎn)生動(dòng)載荷的原因,主要是因?yàn)殒湕l運(yùn)動(dòng)時(shí)的不均勻。減速機(jī)軸頭尺寸L182mmd=11omm,JI型軸孔,A型平鍵。蝸桿軸頭尺寸L~16omm,d=llomm,JI型軸孔,A型平鍵。選用型號(hào)為HIJ7聯(lián)軸器JIAll0x182/JIA100X160GB5014一854應(yīng)用效果