連鑄機(jī)設(shè)備的工作環(huán)境異常惡劣,尤其是二冷室溫度高、水汽大、氧化鐵多,扇形段處于低速、重載的工作狀態(tài),保持二冷室扇形段軸承的良好潤滑是一件很困難的事。
某煉鋼廠的5#連鑄機(jī)二冷室內(nèi)油氣潤滑大約有152個潤滑點。投產(chǎn)初期由于存在設(shè)計缺陷,局部輥子潤滑不好,導(dǎo)致鑄坯產(chǎn)生劃痕影響鑄坯表面質(zhì)量,下面介紹一下具體的改進(jìn):
1、對油氣潤滑系統(tǒng)的管路進(jìn)性了改造,實現(xiàn)分流、分段控制。
2、混合器到潤滑主管的油管、風(fēng)管接頭密封改為錐面密封。因為平面“O”型圈密封效果不好,而且材料耐高溫性差,泄漏較多,導(dǎo)致油耗較高。
3、將氣源介質(zhì)由壓縮空氣改為氮氣。由于壓縮空氣壓力低且不穩(wěn)定,系統(tǒng)不清潔,污染混合器。將氣源改為氮氣,系統(tǒng)增設(shè)過濾裝置,不僅提高了清潔度等級,而且壓力穩(wěn)定并有大幅提高,達(dá)到0.4~0.6MPa,符合油氣潤滑系統(tǒng)的使用要求。
4、根據(jù)現(xiàn)場實際情況,優(yōu)化了油氣潤滑保壓時間和間隔時間,爭取用最經(jīng)濟(jì)的油耗使軸承取得{zh0}的潤滑效果。
5、提高線下設(shè)備檢修質(zhì)量,集中力量處理二冷室油氣潤滑泄漏。線下另建一套油氣潤滑打壓系統(tǒng),對線下維修扇形段,振動臺備品進(jìn)行打壓,保證備品質(zhì)量合格;利用一切主機(jī)停澆機(jī)會處理二冷室的漏點,將可控漏油降至{zd1}。
通過對油氣潤滑系統(tǒng)的改造,大大降低了油氣潤滑系統(tǒng)故障次數(shù)及泄漏量,也不同程度提高了相關(guān)設(shè)備的使用壽命?,F(xiàn)在油氣潤滑油耗由過去的每天540~720L降到每天不到130L;因為潤滑不好而下線的扇形段也明顯減少,扇形段的使用壽命也提高到了6個月。而且油氣潤滑系統(tǒng)運轉(zhuǎn)平穩(wěn),故障率極低,鑄坯質(zhì)量也大大提高。