丁香五月天婷婷国产|91麻豆精品|另类婷婷五月天网站|日韩无码视频中出|无码任你躁久久久|狠狠的搞激情99|草在线观看视频免费|精品999ww网站|久久无码综合一区|一区二区三区四区αα

您好,歡迎來到中國企業(yè)庫   [請登陸]  [免費注冊]
小程序  
APP  
微信公眾號  
手機版  
 [ 免責聲明 ]     [ 舉報 ]
客服電話:13631151688
企業(yè)庫首頁>資訊
行業(yè)
超級獵聘人才網(wǎng) 廣告

伺服系統(tǒng)的常見故障診斷維修步驟。

作者:東莞市高美自動化設(shè)備有限公司 來源:dggm 發(fā)布時間:2014-03-06 瀏覽:703

  根據(jù)經(jīng)驗,進給伺服系統(tǒng)的故障約占整個數(shù)控系統(tǒng)故障的1/3。故障報警現(xiàn)象有三種:一是利用軟件診斷程序在CRT 上顯示報警信息,二是利用伺服系統(tǒng)上的硬件(如發(fā)光二極管、熔絲熔斷等)顯示報警,三是沒有任何報警指示。

  1、軟件報警形式

  現(xiàn)代數(shù)控系統(tǒng)都具有對進給驅(qū)動進行監(jiān)視、報警的能力。在CRT 上顯示進給驅(qū)動的報警信號大致可分為以下三類。

  (1) 伺服進給系統(tǒng)出錯報警。東莞變頻器維修這類報警的起因,大多是速度控制單元方面的故障引起的,或是主控制印制電路板內(nèi)與位置控制或伺服信號有關(guān)部分的故障。

  (2) 檢測出錯報警。它是指檢測元件(測速發(fā)電機、旋轉(zhuǎn)變壓器或脈沖編碼器)或檢測信號方面引起的故障。

  (3) 過熱報警。這里所說的過熱是指伺服單元、變壓器及伺服電動機過熱??傊?,可根據(jù)CRT 顯示器上顯示的報警信號,參閱該數(shù)控機床維修說明書中“各種報警信息產(chǎn)生的原因”的提示進行分析判斷,找出故障,將其排除。

  2、硬件報警形式

  硬件報警形式包括速度單元上的報警指示燈和熔絲熔斷以及各種保護用的開關(guān)跳開等報警。報警指示燈的含義隨速度控制單元設(shè)計上的差異也有所不同,一般有下述幾種。

  (1) 大電流報警。此時多為速度控制單元上的功率驅(qū)動元件(晶閘管模塊或晶體管模塊)損壞。檢查方法是在切斷電源的情況下,用萬用表測量模塊集電極和發(fā)射極之間的阻值。如阻值小于10Ω,表明該模塊已損壞。當然速度控制單元的印制電路板故障或電動機繞組內(nèi)部短路也可引起大電流報警,但后一種故障較少發(fā)生。

  (2)高電壓報警。產(chǎn)生這類報警的原因是輸入的交流電源電壓達到了額定值的110%,甚至更高或電動機絕緣能力下降,或速度控制單元的印制電路板不良。

  (3) 電壓過低報警。大多是由于輸入電壓低于額定值的85%或是伺服變壓器二次繞組與速度單元之間的連接不良引起的。

  (4) 速度反饋斷線報警。此類報警多是由伺服電動機的速度或位置反饋線接觸不良或連接器接觸不良引起的。如果此類報警是在更換印制電路板之后出現(xiàn),則應先檢查印制電路板上的設(shè)定是否有誤,例如誤將脈沖編碼設(shè)定為測速發(fā)電機。

  (5) 保護開關(guān)動作。此時應首先分清是何種保護開關(guān)動作,然后再采取相應措施解決。如伺服單元上熱繼電器動作時,應先檢查熱繼電器的設(shè)定是否有誤,然后再檢查數(shù)控機床工作時的切削條件是否太苛刻或數(shù)控機床的摩擦力矩是否太大。如變壓器熱動開關(guān)動作,但此時變壓器并不熱,則是熱動開關(guān)失靈;如果變壓器很熱,用手只能接觸幾秒,則要檢查電動機負載是否過大。這可以在減輕切削負載條件下,再檢查熱動開關(guān)是否動作。如仍發(fā)生動作,應在空載低速進給的條件下測量電動機電流,如已接近電流額定值,則需要重新調(diào)整數(shù)控機床。產(chǎn)生上述故障的另一原因是變壓器內(nèi)部短路。

  (6) 過載報警。造成過載報警的原因有機械負載不正常,速度控制單元上電動機電流的上限值設(shè)定得太低。永磁電動機上的{yj}磁體脫落也會引起過載報警,如果不帶制動器的電動機空載時用手轉(zhuǎn)不動或轉(zhuǎn)動軸時很費勁,即說明{yj}磁體脫落。

  (7) 速度控制單元上的熔絲熔斷或斷路器跳閘。發(fā)生此類故障的原因很多,除機械負荷過大和接線錯誤外(僅發(fā)生在重新接線之后),主要原因如下:

  ① 速度控制單元的環(huán)路增益設(shè)定過高。

 ?、?位置控制或速度控制部分的電壓過高或過低引起振蕩(如速度或位置檢測元件故障,也可能引起振蕩)。

 ?、?電動機故障(如電動機去磁,將會引起過大的勵磁電流)。

 ?、?相間短路(當速度控制單元的加速或減速頻率太高時,由于流經(jīng)扼流圈的電流延遲,可能造成相間短路,從而熔斷熔絲,此時需適當降低工作頻率)。

  3、無報警顯示的故障

  這類故障多以數(shù)控機床處于不正常運動狀態(tài)的形式出現(xiàn),但故障的根源卻在進給驅(qū)動系統(tǒng)。常見故障如下。

  (1) 直流伺服電動機不轉(zhuǎn)。這類故障的可能原因如下:

  ① 電動機{yj}磁鐵脫落,東莞變頻器維修此時用手很難轉(zhuǎn)動電動機轉(zhuǎn)子。

 ?、?對于帶制動器的電動機,可能由于通電后電磁制動片未能脫開或是制動器用的整流器損壞,使制動器失靈。

  (2) 數(shù)控機床失控(飛車現(xiàn)象)。其原因如下:

  ① 位置傳感器或速度傳感器的信號反相,或者是電樞線反接,使整個系統(tǒng)變成正反饋;

 ?、?速度指令不正確。

 ?、?位置傳感器或速度傳感器沒有反饋信號。

  ④ 計算機或伺服控制板有故障。

 ?、?電源板有故障而引起的邏輯混亂。

  (3) 數(shù)控機床振動。此時應首先確認振動周期與進給速度是否成比例變化,如果成比

  例變化,則故障的起因是數(shù)控機床、電動機、檢測器不良,或是系統(tǒng)插補精度差,檢測增益太高;如果不成比例變化,且數(shù)值大致固定時,則故障的起因是與位置控制有關(guān)的系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定錯誤,速度控制單元上短路棒設(shè)定錯誤或增益電位器調(diào)整不好,以及速度控制單元的印制電路不良。

  (4) 伺服超差。故障影響因素如下。

  ① 計算機與驅(qū)動放大模塊之間或計算機與位置檢測器之間或驅(qū)動放大器與伺服電動機之間的連線是否正確、可靠。

  ② 位置檢測器的信號及相關(guān)的D/A轉(zhuǎn)換電路是否有問題。

  ③ 驅(qū)動放大器輸出電壓是否有問題。

 ?、?電動機軸與數(shù)控機床間的傳動機構(gòu)是否有問題。

  ⑤ 位置環(huán)增益是否符合要求。

  (5) 數(shù)控機床停止時,有關(guān)進給軸振動。可檢查以下部位。

  ① 高頻脈動信號是否符合要求。

  ② 伺服放大器速度環(huán)的補償是否合適。

 ?、?位置檢測用編碼盤的軸、聯(lián)軸器、齒輪系是否嚙合良好,有無松動現(xiàn)象。

  (6) 數(shù)控機床過沖。數(shù)控系統(tǒng)的參數(shù)(快速移動時間常數(shù))設(shè)定的大小或速度控制單元上的速度環(huán)增益設(shè)定太低都會引起數(shù)控機床過沖。另外,東莞變頻器維修如果電動機和進給絲杠間的剛性太差,如間隙太大或傳動帶的張力調(diào)整不好也會造成此故障。

  (7) 數(shù)控機床移動時噪聲過大。如果噪聲源來自電動機,可能的原因是電動機換向器表面的粗糙度高或有損傷,油、液、灰塵等侵入電刷槽或換向器和電動機有軸向竄動。

  (8) 快速移動坐標軸時數(shù)控時機床出現(xiàn)振動,有時還伴有大的沖擊。這種現(xiàn)象多是由于伺服電動機尾部測速發(fā)電機的電刷接觸不良引起的。

  (9) 圓柱度超差。兩軸聯(lián)動加工外圓時圓柱度超差,且加工時象限稍一變化精度就不一樣,則多是由于進給軸的定位精度太差所致,需要調(diào)整機床精度差的軸。如果是在坐標軸的45°方向超差,則多是由于位置增益或檢測增益調(diào)整不好造成的。

相關(guān)搜索:東莞變頻器維修,變頻器維修公司,變頻器維修服務,東莞伺服器維修,東莞伺服器維修公司


鄭重聲明:資訊 【伺服系統(tǒng)的常見故障診斷維修步驟?!坑?東莞市高美自動化設(shè)備有限公司 發(fā)布,版權(quán)歸原作者及其所在單位,其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)(企業(yè)庫www.5ix2s.cn)證實,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。若本文有侵犯到您的版權(quán), 請你提供相關(guān)證明及申請并與我們聯(lián)系(qiyeku # qq.com)或【在線投訴】,我們審核后將會盡快處理。
會員咨詢QQ群:902340051 入群驗證:企業(yè)庫會員咨詢.
免費注冊只需30秒,立刻尊享
免費開通旗艦型網(wǎng)絡(luò)商鋪
免費發(fā)布無限量供求信息
每天查看30萬求購信息