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振動時效xc床身鑄件殘余應(yīng)力

作者:河北全行業(yè)產(chǎn)品 來源:qqhh11 發(fā)布時間:2010-06-10 瀏覽:173

振動時效工藝振動時效的零件為本廠生產(chǎn)的CT6 140A臥式車床床身鑄件,材質(zhì)為HT300,其外形尺寸為2865mm×656mm×435mm,重量835kg。床身在鑄造及粗加工后,由于殘余應(yīng)力的存在及其不穩(wěn)定性,造成應(yīng)力松弛和應(yīng)力的再分布,使工件產(chǎn)生變形,影響機床精度,因此需粗加工后進行振動時效處理xc殘余應(yīng)力。振動時效設(shè)備為濟南西格馬SSIN80B,電機調(diào)速范圍為1000r/min~10000r/min,偏心角為30°。
支撐及安裝將床身用橡膠墊做四點支撐,支撐位置盡可能選在振動的節(jié)線處,以避免零件和支撐物在振動時因相互撞擊而消耗能量和產(chǎn)生噪音。將激振器剛性地固定在床頭箱部位一邊,拾振器固定在遠離激振器且振幅較大的床身靠端部的平面導(dǎo)軌上。
振型分析雖然掃頻得到三個共振頻率,但實際上由于振動時不斷改變邊界條件,振動時效的頻率并不是用這三個頻率。慢速掃頻到5129r/min找出共振峰,使加速度達到{zd0},用點降使加速度下降,在前峰值的1/3~8/9處振動時效。用手感法確定5129r/min處振型為彎曲加扭轉(zhuǎn),用同樣方法確定6387r/min和7202r/m in處振型均為彎曲振動。因床身導(dǎo)軌要求較高的平直度,故選用5129r/min為主振,有利于全面xc殘余應(yīng)力;選6387r/min和7202r/min為附振。振動時間的確定振動時間根據(jù)零件的結(jié)構(gòu)、重量確定,也可按零件振動過程中塑性變形基本停止的時間來確定。
振動時效效果檢驗
參數(shù)曲線觀測法對比振前振后掃頻曲線,可見振后三個共振峰加速度值升高,轉(zhuǎn)速降低且振動時效過程中,振幅——時間曲線上升后變平,表明振動時效對xc床身鑄件殘余應(yīng)力有效果。精度穩(wěn)定性檢測法振動時效處理后,對床身進行機械加工,然后在靜置狀態(tài)下,采用水平儀測量床身鑄件精磨后及精磨后放置一個月時導(dǎo)軌在垂直面內(nèi)的直線度誤差。測量從導(dǎo)軌靠近床頭箱一端起。
將精磨后放置一個月時測得的直線度誤差值減去經(jīng)振動時效處理并精磨后立即測得的直線度誤差值,其差值即為一個月時的導(dǎo)軌直線度變化量。從表中可看出床身鑄件經(jīng)振動時效處理并精磨后放置一個月時的導(dǎo)軌直線度變化量{zd0}為0.8格,即0.004mm(每格為0.005mm),變形量很小。說明振動時效較為成功,能有效地穩(wěn)定鑄件精度,而且能在較短時間內(nèi)使零件尺寸達到穩(wěn)定。

鄭重聲明:資訊 【振動時效xc床身鑄件殘余應(yīng)力 】由 河北全行業(yè)產(chǎn)品 發(fā)布,版權(quán)歸原作者及其所在單位,其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)(企業(yè)庫www.5ix2s.cn)證實,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。若本文有侵犯到您的版權(quán), 請你提供相關(guān)證明及申請并與我們聯(lián)系(qiyeku # qq.com)或【在線投訴】,我們審核后將會盡快處理。
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